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刘亚辉主动提出,他想调去严宝生高工那组。
既然刘亚辉要走,赵青山也不强行挽留。
刘亚辉这便投靠了严高工,赵青山的专项小组剩下三人。
随着945钢项目的深入推进,课题组陆续补充了一些新人。
赵青山的小组维持三人,他说我们小组不是一个组在战斗,三人足矣。
945钢一批批的下线,供货态是热轧态,在冶炼、热轧的过程中,945钢依然存在一些需要改进的问题。
“一个萝卜一个萝卜的拔,先把硫含量降下来吧。”赵青山如是说。
硫在钢中以硫化物夹杂形式存在,对钢的塑性、韧性、焊接性能、厚度方向性能、疲劳性能和耐腐蚀性都有不利影响。
高级优质钢中的硫含量一般小于0.02%~0.03%,945钢的脱硫标准更严格,8~16mm供货态建议硫含量≤0.01%,其他规格的供货态建议硫含量≤0.015%。
已经下线的945钢,硫含量在0.02~0.05%,经各种性能测试发现,距离供货标准有一定的差距。
为了解决脱硫难题,课题组召开了技术讨论会,参与者是叶国立、田总工及各小组的小头头们。
“脱硫不仅仅针对945钢而已,对其他钢种而言,硫含量都是越低越好。通过RH精炼,我们江钢能做出硫含量0.02%的高级优质钢,并投放到了市场,收获了客户的好评。945钢的意义重大,是必须完成的政治任务,军代表在性能标准中并未明确规定硫的含量,但我们根据性能要求进行倒推,希望945钢的硫含量小于等于0.01~0.015%。高标准严要求,我们以8~16mm供货态硫含量≤0.01%为挑战目标,看看采用什么新的脱硫方法来达成目标。”叶国立很有紧迫感,军代表要求945钢供货的最后期限是1989年2月28日,虽说还有一年零八个月,但需要搞定的技术问题也很多,眼一闭一睁,一年零八个月一下子就过去了。
田总工瞅了瞅,来开会的都是男同志,他点燃一根香烟,猛吸了两口说:“我们现在用的是RH添加溶剂法脱硫,做到0.02%的硫含量已经是极限值了。要想做到0.01%以下,我们必须采用新的工艺方法。”
“老田有何高见?”叶国立的烟瘾上来了,他一顿摸索,却发现没带香烟。
田总工递根烟给叶国立,他说:“匹兹堡是美国的钢铁之都,我于1985年去匹兹堡的一家钢厂交流经验,那家钢厂的产量不大,85年只有不到200万吨的年产量,但他们炼的都是精品优质钢,其中一部分出口到了我国。其实我在匹兹堡那家钢厂的车间里只呆了半个小时,老美又不许我们中国人拍照,我们只能走马观花的看了看。在那次参观中,我发现老美的脱硫方法跟我们不一样,他们在RH吹氧脱碳的同时喷了一种脱硫剂,将硫含量降到了0.01~0.015%。”
“哦?”叶国立眼睛一亮,他问:“然后呢?”
田总工说:“叶所长你也晓得,资本主义国家的这些钢厂对核心工艺技术的保密度极高,老美只许我在车间里看半个小时,又能看出什么门道?我问老美关键的技术问题,他们也是答非所问。老美贪财啊,你不给他们钱,他们不会给你货真价实的东西。”
“从匹兹堡回国后,我一直在研究老美的脱硫方法,但有价值的研究资料非常少。目前的推测是,老美在RH精炼时用了氧化钙系的脱硫剂,这应该是世界上最先进最高效的脱硫方法。然而老美的脱硫剂的具体技术细节是搞不到的,花钱也买不到,他们根本就没有做交易的想法。”
“老美早就有原子弹了,他们绝对不会向我们提供哪怕半页纸的原子弹技术细节,难道我们就不做原子弹了?罗布泊的那朵蘑菇云振奋人心,不给我们技术,我们就自己研发技术!”叶国立说着说着忽然激动了,他又道:“在深脱硫方面,田总工指出了一条可尝试的新道路,各位小组长有没有什么见解?”
赵青山率先发言:“叶所长、田总工、各位同事,实不相瞒,我早就开始研究深脱硫方面的问题了,在945钢课题启动之前,我研究出了小小的心得,随着945钢课题的深入推进,我对深脱硫的想法趋于成熟。田总工指出的方向很正确,氧化钙系的脱硫剂……确切的说,我认为是氧化钙+二氟化钙系的脱硫剂,有很大可能在江钢实现0.01%以下含量的深脱硫。”
“小赵,你总能带给我们惊喜啊,那你讲具体一点。”
赵青山走到会议室的黑板前,他拿起粉笔,边写边说:“钢水脱硫反应为:
3(CaO)+2[Al]+3[s]=(Al2O3)+3(CaS)
钢水脱硫效率主要取决于钢中铝含量和炉渣指数(S·P):
(S·P)=a^1/3?Al2O3/(%S)sat·aCaO
当(S·P)等于0.1时,渣-钢间硫的分配比最大。
因此,脱硫渣的最佳组成是:
60%(CaO)+25%(Al2O3)+10%(SiO2)。
RH喷粉采用CaO+CaF2系脱硫剂,该种粉剂的脱硫配比,经我计算为:
La=(%S)/[%S]=1260-25(%?Al2O3)-75(%SiO2)±250
钢水脱硫速度为:d[%S]/dt=-A/VKs{[%S]-[%S]e}
……”
刘亚辉主动提出,他想调去严宝生高工那组。
既然刘亚辉要走,赵青山也不强行挽留。
刘亚辉这便投靠了严高工,赵青山的专项小组剩下三人。
随着945钢项目的深入推进,课题组陆续补充了一些新人。
赵青山的小组维持三人,他说我们小组不是一个组在战斗,三人足矣。
945钢一批批的下线,供货态是热轧态,在冶炼、热轧的过程中,945钢依然存在一些需要改进的问题。
“一个萝卜一个萝卜的拔,先把硫含量降下来吧。”赵青山如是说。
硫在钢中以硫化物夹杂形式存在,对钢的塑性、韧性、焊接性能、厚度方向性能、疲劳性能和耐腐蚀性都有不利影响。
高级优质钢中的硫含量一般小于0.02%~0.03%,945钢的脱硫标准更严格,8~16mm供货态建议硫含量≤0.01%,其他规格的供货态建议硫含量≤0.015%。
已经下线的945钢,硫含量在0.02~0.05%,经各种性能测试发现,距离供货标准有一定的差距。
为了解决脱硫难题,课题组召开了技术讨论会,参与者是叶国立、田总工及各小组的小头头们。
“脱硫不仅仅针对945钢而已,对其他钢种而言,硫含量都是越低越好。通过RH精炼,我们江钢能做出硫含量0.02%的高级优质钢,并投放到了市场,收获了客户的好评。945钢的意义重大,是必须完成的政治任务,军代表在性能标准中并未明确规定硫的含量,但我们根据性能要求进行倒推,希望945钢的硫含量小于等于0.01~0.015%。高标准严要求,我们以8~16mm供货态硫含量≤0.01%为挑战目标,看看采用什么新的脱硫方法来达成目标。”叶国立很有紧迫感,军代表要求945钢供货的最后期限是1989年2月28日,虽说还有一年零八个月,但需要搞定的技术问题也很多,眼一闭一睁,一年零八个月一下子就过去了。
田总工瞅了瞅,来开会的都是男同志,他点燃一根香烟,猛吸了两口说:“我们现在用的是RH添加溶剂法脱硫,做到0.02%的硫含量已经是极限值了。要想做到0.01%以下,我们必须采用新的工艺方法。”
“老田有何高见?”叶国立的烟瘾上来了,他一顿摸索,却发现没带香烟。
田总工递根烟给叶国立,他说:“匹兹堡是美国的钢铁之都,我于1985年去匹兹堡的一家钢厂交流经验,那家钢厂的产量不大,85年只有不到200万吨的年产量,但他们炼的都是精品优质钢,其中一部分出口到了我国。其实我在匹兹堡那家钢厂的车间里只呆了半个小时,老美又不许我们中国人拍照,我们只能走马观花的看了看。在那次参观中,我发现老美的脱硫方法跟我们不一样,他们在RH吹氧脱碳的同时喷了一种脱硫剂,将硫含量降到了0.01~0.015%。”
“哦?”叶国立眼睛一亮,他问:“然后呢?”
田总工说:“叶所长你也晓得,资本主义国家的这些钢厂对核心工艺技术的保密度极高,老美只许我在车间里看半个小时,又能看出什么门道?我问老美关键的技术问题,他们也是答非所问。老美贪财啊,你不给他们钱,他们不会给你货真价实的东西。”
“从匹兹堡回国后,我一直在研究老美的脱硫方法,但有价值的研究资料非常少。目前的推测是,老美在RH精炼时用了氧化钙系的脱硫剂,这应该是世界上最先进最高效的脱硫方法。然而老美的脱硫剂的具体技术细节是搞不到的,花钱也买不到,他们根本就没有做交易的想法。”
“老美早就有原子弹了,他们绝对不会向我们提供哪怕半页纸的原子弹技术细节,难道我们就不做原子弹了?罗布泊的那朵蘑菇云振奋人心,不给我们技术,我们就自己研发技术!”叶国立说着说着忽然激动了,他又道:“在深脱硫方面,田总工指出了一条可尝试的新道路,各位小组长有没有什么见解?”
赵青山率先发言:“叶所长、田总工、各位同事,实不相瞒,我早就开始研究深脱硫方面的问题了,在945钢课题启动之前,我研究出了小小的心得,随着945钢课题的深入推进,我对深脱硫的想法趋于成熟。田总工指出的方向很正确,氧化钙系的脱硫剂……确切的说,我认为是氧化钙+二氟化钙系的脱硫剂,有很大可能在江钢实现0.01%以下含量的深脱硫。”
“小赵,你总能带给我们惊喜啊,那你讲具体一点。”
赵青山走到会议室的黑板前,他拿起粉笔,边写边说:“钢水脱硫反应为:
3(CaO)+2[Al]+3[s]=(Al2O3)+3(CaS)
钢水脱硫效率主要取决于钢中铝含量和炉渣指数(S·P):
(S·P)=a^1/3?Al2O3/(%S)sat·aCaO
当(S·P)等于0.1时,渣-钢间硫的分配比最大。
因此,脱硫渣的最佳组成是:
60%(CaO)+25%(Al2O3)+10%(SiO2)。
RH喷粉采用CaO+CaF2系脱硫剂,该种粉剂的脱硫配比,经我计算为:
La=(%S)/[%S]=1260-25(%?Al2O3)-75(%SiO2)±250
钢水脱硫速度为:d[%S]/dt=-A/VKs{[%S]-[%S]e}
……”